Hallo,
ich hatte auf meinem Belt mal den E-Sky EK2-0704B Gyro (
hier hatte ich damals was zu geschrieben). Ich hatte das Servohorn auf dem innersten Loch (3,5mm...), nur so konnte ich mit dem Servolimiter hoch und mit der Empfindlichkeit auf 55% kommen. Delay war mit 100% ne Katatstrophe, mit 0% Delay war's besser (S3154, sehr schnelles und starkes Heckservo). Fundamental war auch der Regler, wenn der nicht sauber die Drehzahl hält, kann es sein dass Regler und Gyro sich gegenseitig aufschwingen. Der Kreisel hat mich damals nicht überzeugt, sodass ich testweise einen HL400 Gyro vom Twister 3D Storm drauf hatte (Ein Telebee-Derivat), der deutlich besser funktioniert hat wie der E-SKY Gyro (später dann auch mit einem FS550BB und einem Robbe Roxxy Regler).
Bei meinem CopterX damals war außerdem ein Lagersitz für die Heckrotorwelle nicht tief genug gebohrt, sodass die Lager anfingen zu rubbeln, wenn man die Schrauben des Heckgehäuses fest angezogen hatte. Ich habe dann unter eine Abstandhülse eine dünne Unterlegscheibe gelegt, sodass ich ein wenig mehr Spiel erhielt und das Ganze ohne zu Rubbeln lief. Das selbe bei den vorderen Lagerbrücken für die Befestigung der Zwischenwelle mit dem Zahnriemenrad, hier habe ich die unteren Schraubenlöcher auf 2,5mm aufgebohrt um die Spannung aus dem System zu nehmen. Ist aber gut Möglich, dass das bei den heutigen CopterXen alles beseitigt wurde...
Bei meinem CopterX hatte ich eigentlich ständig Heckwackel-Probleme (
der Thread dazu), was ich noch alles gemacht habe weiss ich schon gar nicht mehr und ich bin jetzt auch zu faul die 4 Seiten durchzulesen...
Gruß, Alex